本文介紹了應用LPMG型氣箱式脈沖除塵器治理熔鋁爐高溫煙氣成功經(jīng)驗。通過在系統(tǒng)控制管路上設置壓力檢測、溫度檢測、電動閥門與變頻主風機通過PID調節(jié),可實現(xiàn)干管恒壓控制與除塵器進風恒溫控制,Z終達到對熔鋁爐產(chǎn)生煙氣的良好凈化效果。
概述
湖南晟通科技有限公司的3×25T蓄熱式熔鋁爐與保溫爐在2007底投入正常運行,2008年3月項目竣工驗收。針對熔鋁爐粉塵較細、含塵氣體溫度較高等特點;治理關鍵是選擇合理的機型、合適的濾料和先進控制方式,因此我們采用G效布袋除塵器,選用LPMG8C-740高溫型氣箱式脈沖袋式除塵器。
煙氣性質
本項目熔鋁爐燃料主要為0#柴油,燃燒廢氣主要含有C02、CO、N、H0、AL0,粉塵、炭粉、F化鹽(NaCL、KCL)及少量酸性氣體(HCL、CL)。其中,粉塵濃度約為300〜600mg/m3; HCL約280mg/m3(保溫爐精練時);CL2約為161mg/m3(保溫爐精練時),熔鋁爐粉塵的粒徑分布:<1μm的占72.5; 1〜30μm的占14.9;<30μm的占12.6。煙塵特點是粉塵細而輕,濕度較大,有一定的腐蝕性。
除塵工藝流程及其特點
生產(chǎn)工藝過程:主要從熔鋁爐煙囪和爐門流出含塵煙氣,通過煙氣除塵系統(tǒng)凈化后,達到國家排放標準后向大氣進行排放。
除塵工藝流程是來自熔煉爐及保溫爐的爐內(nèi)煙氣直接進入除塵系統(tǒng),各熔化爐門罩的煙氣由調節(jié)閥控制進入系統(tǒng)總管(地下煙管)的煙氣量。當保溫爐爐門開啟的,煙氣量全部進入系統(tǒng)總管; 爐門未開啟的,可根據(jù)煙氣溫度閥開度調節(jié)閥開度,開啟適當開度,引入部分LQ風量。考慮到風機故障檢修,熔煉爐和保溫爐不能暫時停止正常運作,特設置一路旁通管路,故障時關閉進除塵器的電動閥門,同時打開旁路通道上的電動閥門,煙氣直接從旁路通道經(jīng)煙囪排向大氣。袋式除塵器除下來的粉塵,定期裝車運走。
在系統(tǒng)控制管路上設置了壓力檢測P、溫度檢測T、電動閥門與變知主風機通過PID調節(jié)可實現(xiàn)干管恒壓控制與除塵器進風恒溫控制。三臺熔鋁爐設計為交替作業(yè)具體工藝如圖1所示:
3×25T鋁熔化爐煙氣凈化系統(tǒng)流程圖

設備選型
確定方案
根據(jù)工藝技術參數(shù)及生產(chǎn)特點,我們選擇LPMG型高溫結構分箱式脈沖袋式收塵器,以滿足熔鋁爐高溫煙氣粉塵收集的要求,該袋收塵器在每個單元中布置有96只除塵布袋,每個單元設置2個21/2英寸的脈沖閥來滿足脈沖清灰要求。
定過濾風速
除塵布袋過濾風速(即氣布比)的確定是根據(jù)預期要達到的除塵布袋經(jīng)濟使用壽命和過濾阻力來確定的。當要求過濾阻力≤1500Pa時,可以選擇1.2-1.4m3/m2/min。選擇高溫濾料滿足生產(chǎn)需要。
單元數(shù)的確定
因為該系統(tǒng)為熔鋁爐煙氣系統(tǒng),廢氣量大,運行溫度較高,系統(tǒng)要求通風量穩(wěn)定。我們選用8個過濾單元,過濾單元數(shù)多,單室清灰時,風量波動小。能保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
除塵器參數(shù)
型號:LPMG8C-740型高溫型脈沖袋式除塵器
形式:高溫氣箱式脈沖除塵器,單排,離線清灰
處理風量:53510-61000m3/h
過濾面積:744m2
過濾風速:全過濾V=l.2m/min
—室清灰凈過濾V=l.37m/min
除塵器阻力:除塵布袋阻力≤1500Pa 進出風法蘭≤1700Pa
入口含塵濃度:<50g/m³
出口含塵濃度:<50mg/m³
除塵器室數(shù):8室
除塵布袋規(guī)格:Φ130×2500mm
除塵布袋克重:50g/Nm³
煙氣溫度:正常170℃,Z大200℃
漏風率:<2
耐壓等級:5000Pa
壓縮空氣:0.5-0.7MPa,耗量:2.4m3/min
運行效果
實測除塵器排放出口濃度小于50mg/Nm3。
煙氣溫度較高,煙氣初始通過除塵器時易結露,在運行初期出現(xiàn)除塵布袋板結現(xiàn)象,通過對除塵器保溫處理后,運行恢復正常。
對于熔鋁爐煙塵治理,建議選用耐熱、防腐、低阻G效、經(jīng)濟實用、維護簡便的高溫型氣箱式脈沖袋式除塵器。
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