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  騰飛新聞
煤磨系統(tǒng)存在的問題及改造措施
2020/9/17 閱讀次數(shù):[1009]

某公司4500t/d生產(chǎn)線使用的煤磨為Φ3.8m× (3.5+7.5)m球磨機(jī),在生產(chǎn)過程中遇到了一些問題,經(jīng)采取Y效措施,煤磨生產(chǎn)狀況得到了G善,同時(shí)提高了臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,降低了電耗。

一、工藝流程和主機(jī)配置
熱風(fēng)取自窯尾,在高溫引風(fēng)機(jī)前設(shè)置有S筒旋風(fēng)除塵器,收集窯尾回灰中的生料粉,出磨設(shè)置1臺(tái)粗粉分離器和1臺(tái)細(xì)粉分離器,Z后經(jīng)袋除塵器收塵,袋除塵器下設(shè)置2列FU拉鏈機(jī),成品煤粉經(jīng)拉鏈機(jī)入螺旋輸送機(jī),通過螺旋輸送機(jī)正、反轉(zhuǎn)分別入窯頭、窯尾煤粉倉。煤磨系統(tǒng)工藝流程見圖1,煤磨主機(jī)配置情況見表1。

 
圖1 煤磨系統(tǒng)工藝流程
表1 煤磨主機(jī)設(shè)備配置
 

二、S筒旋風(fēng)除塵器下料的改造
2.1 改造原因S筒旋風(fēng)除塵器收集的細(xì)粉一側(cè)直接入大拉鏈機(jī)與增濕塔回灰一起回生料均化庫,另一側(cè)經(jīng)一個(gè)小拉鏈機(jī)再入下部大拉鏈機(jī)后與增濕塔灰一起回庫,見圖2。經(jīng)分析,鑒于現(xiàn)場(chǎng)高度有富余,該處粉狀物料的水分小,顆粒細(xì),流動(dòng)性好,且該側(cè)旋風(fēng)除塵器下料口與下部大拉鏈機(jī)的夾角大于50°,所以,物料完全可自動(dòng)流入下部的大拉鏈機(jī)。

 
圖2 S筒旋風(fēng)除塵器改造前后示意

2.2 措施
取消該處小拉鏈機(jī),設(shè)立一個(gè)溜子使收集的細(xì)粉直接流入下部大拉鏈機(jī)中,見圖2。
2.3 效果減少1臺(tái)拉鏈機(jī)后,可節(jié)省1臺(tái)3kW的電動(dòng)機(jī);減少了生產(chǎn)環(huán)節(jié),降低了設(shè)備磨損與維護(hù)、維修費(fèi)用。
三、煤粉入倉的改造
3.1 改造原因
出磨煤粉是經(jīng)過粗、細(xì)粉分離器收集較粗顆粒后,再入煤磨袋除塵器收集,這樣煤磨袋除塵器收集的成品煤粉很細(xì),經(jīng)測(cè)定:當(dāng)煤磨袋除塵器與細(xì)粉分離器混合的煤粉R0.08在3.5%~4.0%時(shí),煤磨袋除塵器收集的煤粉細(xì)度只有0.5%。由于窯頭用煤粉較細(xì),便于煤粉快捷燃燒形成高溫火焰,而F解爐只需要850~900℃的溫度用于碳酸鹽的F解,煤粉細(xì)度可以粗一些。鑒于此,考慮將煤磨袋除塵器收集的成品煤粉直接入窯頭煤粉倉,細(xì)粉分離器收集的煤粉直接入窯尾煤粉倉,可以滿足窯頭煤粉細(xì)、窯尾煤粉粗的需要。
3.2 措施

(1)在入窯頭煤粉倉的煤粉螺旋輸送機(jī)與窯頭煤粉倉入孔門接近的位置處,安裝一個(gè)帶螺旋閘板閥的溜子,將煤磨袋除塵器其中一側(cè)4個(gè)積灰斗的煤粉直接進(jìn)入窯頭煤粉倉。
(2)為了防止入窯頭煤粉倉4個(gè)積灰斗的煤粉量不能滿足窯頭喂煤用量,再將入窯尾煤粉倉的煤磨袋除塵器另一側(cè)的2個(gè)積灰斗的輸送溜子都接人窯頭煤粉倉的煤粉輸送機(jī)(現(xiàn)場(chǎng)的高度、角度能滿足直接接入要求)。
3.3 效果
在保證窯頭喂煤的細(xì)度R0.08≤2.0%時(shí),可以提高窯尾喂煤細(xì)度R0.08≤6.0%。由于煤粉細(xì)度放粗,不但有利于窯的煅燒,還可以提高煤磨產(chǎn)量,從而降低電耗。
四、煤粉螺旋輸送機(jī)的改造
4.1 改造的原因
原有的煤粉螺旋輸送機(jī)設(shè)置3節(jié),每節(jié)之間的連接使用輸送機(jī)軸、竄釘固定連接方式,一旦竄釘因脫絲或老化斷開進(jìn)入喂煤秤內(nèi),將喂煤秤卡死,處理一次Z短時(shí)間3h,即影響回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間3h。
4.2 措施
使用原有的煤粉螺旋輸送機(jī)殼體,更換為整根的螺旋輸送機(jī)軸。
4.3 效果
(1)減少螺旋輸送機(jī)竄釘因脫絲或老化斷開維修,降低了維修費(fèi)用。
(2)減少了2套吊瓦架裝置,按照1套吊瓦架裝置使用期3個(gè)月,每套費(fèi)用按2000元計(jì)算,每年節(jié)省費(fèi)用16000元。
(3)避免了竄釘因脫絲或老化斷開進(jìn)入喂煤秤內(nèi)而將喂煤秤卡死的現(xiàn)象。
五、煤磨磨尾螺旋筒的改造
5.1 改造的原因
煤磨正常生產(chǎn),班班都出現(xiàn)磨尾漏煤現(xiàn)象,少者1t,多者3~5t,浪費(fèi)人力、物力進(jìn)行清理,影響生產(chǎn)。根據(jù)煤磨工況,從煤磨鋼球級(jí)配、煤質(zhì)等方面考慮,認(rèn)為是磨尾螺旋筒輸送問題,螺旋葉片高度較低,出磨煤粉不能及時(shí)輸送,從磨尾沿密封處冒出。
5.2 措施
將煤磨磨尾螺旋葉片高度由60mm提高到80mm。
5.3 效果
(1)煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由42t/h提高到45t/h。
(2)技改后沒有再出現(xiàn)磨尾漏煤現(xiàn)象,避免了煤磨因漏煤造成的環(huán)境污染,節(jié)省了人力、物力。
六、煤粉倉袋除塵器的改造
6.1 改造的原因
窯頭煤粉倉、喂煤秤和窯尾煤粉倉、喂煤秤共用1臺(tái)小型袋除塵器,2個(gè)煤粉倉和2個(gè)喂煤秤收塵管道設(shè)置均為“2合1”,因此易出現(xiàn)窯頭、窯尾煤粉倉下煤不均勻,兩倉煤粉有“竄倉”現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查證實(shí),2個(gè)喂煤秤通過共用袋除塵器“2合1”收塵管道竄煤,直接影響煤粉均勻入倉和煤磨高峰電避峰時(shí)間。
6.2 措施
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地理位置,把窯頭煤粉喂煤秤和窯尾煤粉喂煤秤收塵管道分成2路各入各煤粉倉,再入袋除塵器,煤粉倉和喂煤秤收塵管道改造前后見圖3。

 
圖3 煤粉倉和煤粉秤收塵管道改造前后示意

6.3 效果
(1)將2個(gè)喂煤秤收塵管道分離,杜絕了煤粉“竄倉”現(xiàn)象。
(2)合理調(diào)節(jié)煤粉均勻入倉,延長煤磨高峰電避峰時(shí)間。
(3)根據(jù)窯況需求,分別調(diào)節(jié)窯頭、窯尾倉煤粉細(xì)度,從而提高煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,降低電耗。
七、改后效果
該公司通過對(duì)煤磨系統(tǒng)的一系列改造,煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來的
42t/h提高到46t/h,電耗由原來的36kwh/t降到34kWh/t。

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